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水性涂料废水处理中控制消泡剂添加量的实际案例

时间:2025-01-11 11:28:58 来源: 浏览|:166次


水性涂料废水处理中控制消泡剂添加量的实际案例
案例一:小型水性涂料厂的精准控制之路
企业背景与问题
某小型水性涂料厂,日产生废水约 5 立方米。在废水处理初期,由于没有准确控制涂料消泡剂的添加量,导致处理效果不佳且成本较高。该厂的废水主要来源于涂料生产过程中的清洗环节,含有丙烯酸乳液、钛白粉等成分,泡沫问题严重,废水的化学需氧量(COD)较高。
解决方案
首先进行小试实验。取 1L 废水样本,准备了从 0.2‰ - 0.8‰(质量分数)的消泡剂(有机硅乳液型)浓度梯度溶液。每次向废水样本中加入 5ml 不同浓度的消泡剂溶液,在温度为 25℃、搅拌速度为 200rpm 的条件下观察泡沫消除情况。经过多次实验,发现当消泡剂添加量为 0.5‰时,在 20 分钟内泡沫基本消除,且对后续处理环节干扰ZUI小。
接着,根据小试结果进行实际生产中的调整。由于该厂废水流量相对稳定,采用计量泵添加消泡剂。根据废水流量和小试确定的添加量,将计量泵流量设置为每小时 250ml(假设消泡剂密度与水相近)。同时,安排专人定期(每周一次)使用标准容量的容器对计量泵进行校准,确保添加量的准确性。
效果与收益
通过精准控制消泡剂添加量,该厂废水处理过程中的泡沫得到了有效控制。在预处理阶段,泡沫减少了 90% 以上,避免了泡沫外溢和管道堵塞问题。在物化处理环节,混凝效果明显改善,絮体沉降速度提高了约 40%,沉淀池出水的悬浮物(SS)含量降低了 30% 左右。生物处理阶段,微生物活性也得到了保障,废水 COD 降解率从之前的 45% 提升到了 60%。此外,由于准确控制了消泡剂添加量,每月消泡剂采购成本从原来的 1000 元左右降低到了 700 元左右,同时减少了因处理效果不佳而可能产生的环bao罚款风险。
案例二:中型涂料企业的自动化控制实践
企业背景与问题
一家中型涂料企业,日产生水性涂料废水约 20 立方米。其生产的涂料种类多样,导致废水成分复杂多变,泡沫产生情况不稳定。之前采用人工估计的方式添加消泡剂,添加量难以精准控制,有时泡沫消除不彻底,有时又出现消泡剂过量的情况,不仅影响废水处理效果,还增加了处理成本,而且过量的消泡剂对生物处理环节的微生物产生了一定的抑制作用。
解决方案
该企业先进行了小试和中试实验。小试确定了不同涂料配方下废水所需消泡剂的大致范围,然后在中试规模(处理量为 5 立方米废水)的实验设备中模拟实际生产流程,包括废水收集、预处理、物化处理和生物处理等环节。通过中试,结合不同的废水流量、成分变化以及泡沫产生速度等因素,确定了更精确的消泡剂添加量与各因素之间的关系模型。
基于此,企业安装了一套自动化控制系统。在废水处理池中安装泡沫传感器,实时监测泡沫的高度和密度。同时,配备流量传感器监测废水流量,并将计量泵与控制系统相连。当泡沫传感器检测到泡沫参数超过设定阈值或者废水流量发生变化时,控制系统根据预先设定的算法自动调节计量泵的流量,从而精确控制消泡剂的添加量。例如,当泡沫密度突然增大或者废水流量增加时,系统会及时增加消泡剂的添加量,以确保泡沫得到有效控制。
效果与收益
实施自动化控制后,企业在水性涂料废水处理过程中能够根据实际情况动态调整消泡剂添加量。泡沫得到了稳定的控制,预处理阶段泡沫消除率达到 95% 以上,且整个废水处理流程更加顺畅。在物化处理环节,气浮工艺的效率提高,对 COD 的去除率从 42% 提升到了 50%。在生物处理阶段,微生物活性保持在良好水平,废水 COD 降解率稳定在 65% 左右。从成本方面看,虽然初期在自动化控制系统和传感器上投入了约 5 万元,但通过精准控制消泡剂添加量,每年节省的消泡剂采购成本和因处理效果提升减少的其他费用(如微生物激活剂费用、延长处理周期导致的能耗增加等)约为 10 万元左右,同时企业的废水处理质量更加稳定,环bao达标情况良好。
案例三:大型涂料集团的精细化管理
企业背景与问题
某大型涂料集团拥有多条水性涂料生产线,日产生废水超过 100 立方米。其废水成分复杂,含有多种乳液聚合物、颜料和助剂,而且不同生产线的废水特性差异较大。之前在整个集团内统一采用固定的消泡剂添加量,导致部分生产线消泡效果差,而部分生产线消泡剂浪费严重,整体废水处理成本居高不下,同时对环境的潜在风险较大。
解决方案
集团组织专业团队对各条生产线的废水进行详细分析。针对每条生产线的废水,分别进行小试和中试实验,确定不同的消泡剂(包括有机硅型、聚醚型等不同类型消泡剂)添加量和ZUI佳处理方案。例如,对于乳液含量高、泡沫稳定性强的生产线,选用高xiao的有机硅消泡剂,并确定较高的添加量;而对于颜料成分复杂、但泡沫相对容易消除的生产线,采用聚醚型消泡剂并适当降低添加量。
在实际操作中,各生产线配备了独立的计量泵和控制系统。根据实验确定的添加量,通过计量泵精确添加消泡剂,并根据废水流量、成分变化等因素进行动态调整。同时,集团建立了定期的监测和评估机制,每月对各生产线的废水处理情况进行检测,包括泡沫控制情况、各处理环节的效果以及消泡剂使用量等,根据检测结果进一步优化添加量和处理方案。
效果与收益
通过精细化管理和精确控制消泡剂添加量,集团各生产线的废水处理效果得到了显著提升。泡沫问题在整个集团范围内得到了有效解决,预处理和物化处理环节的效率大幅提高,生物处理的稳定性也增强了。从成本角度看,通过合理选择消泡剂类型和精准控制添加量,集团每年在消泡剂采购和废水处理方面节省的费用超过 100 万元。同时,企业的环bao形象得到提升,减少了因废水排放超标可能面临的法律风险和环境修复成本。

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